Revista: | Ingeniería petrolera |
Base de datos: | PERIÓDICA |
Número de sistema: | 000396981 |
ISSN: | 0185-3899 |
Autores: | León García, Alfredo1 Samaniego Verduzco, Fernando1 García Rodríguez, Sócrates2 García Hernández, Francisco3 Rodríguez García, Hernán4 |
Instituciones: | 1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, México, Distrito Federal. México 2Petróleos Mexicanos, Activo Integral Muspac, Reforma, Chiapas. México 3Petróleos Mexicanos, Gerencia de Desarrollo y Despliegue de Recursos, México, Distrito Federal. México 4Petróleos Mexicanos, Subdirección de Gestión de Recursos Técnicos Competitividad e Innovación, México, Distrito Federal. México |
Año: | 2015 |
Volumen: | 55 |
Número: | 10 |
Paginación: | 571-607 |
País: | México |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Aplicado, descriptivo |
Resumen en español | Se implementó la inyección de CO2 a condiciones miscibles en el yacimiento naturalmente fracturado Artesa, iniciando la inyección en noviembre del 2000 y finalizando en enero de 2005. Con objeto de tener una alta eficiencia de desplazamiento se inyectó un volumen total de CO2 de 30.9 MMMp3 @ c.e., en la parte alta de la estructura, lo cual representó un volumen de 18.4 MMbls a c.y., que equivale a 6.6 % del volumen poroso de hidrocarburos. Para estudiar el comportamiento de los fluidos del yacimiento con la inyección de CO2, se realizó una prueba de presión mínima de miscibilidad y una prueba de hinchamiento, las cuales se utilizaron para ajustar de manera adecuada los parámetros de la ecuación de estado. Debido a la heterogeneidad del medio fracturado y a la baja respuesta de la matriz al CO2, se canalizó de manera preferencial hacia un pozo; sin embargo, se observaron efectos benéficos en el yacimiento, ya que este se represionó del orden de 19 kg/cm2, manteniendo la presión a un valor mayor a la presión mínima de miscibilidad; este incremento de presión ocasionó que se redujera la entrada de agua al yacimiento, prolongando su vida productiva, además se mejoró la calidad del aceite producido al aumentar su densidad relativa, ya que al inicio del proyecto se tenía un valor de 27 oAPI y se incrementó a un valor promedio de 34 oAPI en el pozo productor principal. A pesar de la naturaleza fracturada del yacimiento y a la canalización del CO2 se obtuvo una eficiencia de desplazamiento razonable de 8.3 Mp3/bl, obteniéndose una recuperación de aceite de 3.7 MMbls @ c.e., lo cual representa una recuperación atribuible de aceite de 2.1 % con respecto al volumen original de aceite y de 2.5 % con respecto al volumen remanente de aceite |
Disciplinas: | Ingeniería |
Palabras clave: | Ingeniería petrolera, Yacimientos petrolíferos, Yacimientos fracturados, Inyección de bióxido de carbono, Recuperación de aceite |
Keyword: | Engineering, Petroleum engineering, Oil fields, Fractured reservoirs, Carbon dioxide flooding, Oil recovery |
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