Successful decreased water cutoff by setting bullheading acidizing treatment in an unconventional completion well – cases histories offshore Mexico



Título del documento: Successful decreased water cutoff by setting bullheading acidizing treatment in an unconventional completion well – cases histories offshore Mexico
Revista: Ingeniería petrolera
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000392906
ISSN: 0185-3899
Autores: 1
1
1
2
2
Instituciones: 1Halliburton De México, S. De R.l. De C.V., Villahermosa, Tabasco. México
2Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción, Ciudad del Carmen, Campeche. México
Año:
Periodo: May
Volumen: 56
Número: 5
Paginación: 277-288
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Experimental, aplicado
Resumen en español En este trabajo se presenta una metodología aplicada durante el diseño, implementación y evaluación de un tratamiento de estimulación matricial en una terminación no convencional, en los pozos Ku-1297 y Ku-75 del campo Ku-Maloob-Zaap. Los desafíos principales durante este tratamiento fueron: (1) estimular y cubrir la zona de interés de manera homogénea a través de una estimulación matricial en un pozo con terminación no convencional , (2) favorecer la estimulación de la zona preferencial de aceite a lo largo del intervalo productor con el tratamiento de estimulación matricial en directo, y (3) la reducción de la caída de presión a lo largo de la zona de aceite, ayudando a prevenir la conificación de agua mediante el uso de la divergencia variando las calidades de nitrógeno. Cuando se diseña un tratamiento de estimulación de pozos desviados, es importante disponer de información fiable y válida en cuanto a la mecánica de rocas, registros geofísicos, datos de producción, los parámetros del yacimiento, (PWS, PWF, Ty, S), gradientes de presión dinámico o estático de producción, y las condiciones mecánicas y el funcionamiento del pozo. La selección de los sistemas químicos se basa en un programa de pruebas de laboratorio para identificar los sistemas con un mejor rendimiento para el tipo de estimulación matricial utilizando muestras representativas de formación y posteriormente llevar a cabo la evaluación de la compatibilidad con los fluidos del pozo. El uso de varias calidades de nitrógeno para llevar a cabo la divergencia en formación, ayudó a estimular las zonas superiores a lo largo de la tubería de revestimiento ranurada/disparada en la tubería de producción extendida. Estos métodos no convencionales ayudaron a prevenir la producción de fluidos indeseables (gas / agua), causadas por la conificación. La selección apropiada de los sistemas, el diseño óptimo del tratamiento, la eficacia operativa, y la toma de de
Resumen en inglés This paper presents a methodology applied during the design, implementation, and evaluation of a matrix acidizing treatment in an unconventional completion in Wells Ku-1297 and Ku-75 of the Ku-Maloob-Zaap field. The primary challenges during this treatment involved (1) stimulating through the unconventional completion to gross pay, (2) achieving the oil preference zone along the producing interval with the principal acidizing treatment, and (3) reducing the pressure drop along the oil zone to help prevent water coning, by using diversion with various nitrogen qualities. When designing a stimulation treatment in deviated wells, it is important to have reliable and valid information regarding rock mechanics, formation logs, production data, reservoir parameters (PWS, Pwf, Ty, S), pressure gradients for production of or shutting in a well, and the mechanical conditions and operation of the well. The selection of the chemical system was based on a program of laboratory testing to identify systems with improved performance for acidizing the rock type, using representative samples of rock from the reservoir and then evaluating compatibility with formation fluids. The use of various nitrogen qualities for diversion helped reach the upper zones along the slotted/perforated liner in the extended production tubing. These unconventional methods helped prevent the production of undesirable fluids (gas/ water) caused by coning. The proper selection of the systems, the optimal design of the treatment, operational efficiency, and real-time decisionmaking during the execution of the treatment, resulted in increased oil production of approximately 1,000 B/D and reduced water cutoff by 95%
Disciplinas: Ingeniería
Palabras clave: Ingeniería petrolera,
Pozos petroleros,
Pozos submarinos,
Estimulación matricial,
Conificación de agua,
Pozos desviados,
Nitrógeno
Keyword: Engineering,
Petroleum engineering,
Oil wells,
Submarine wells,
Matrix acidizing,
Water coning,
Deviated wells,
Nitrogen
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