Journal: | Ingeniería petrolera |
Database: | PERIÓDICA |
System number: | 000431363 |
ISSN: | 0185-3899 |
Authors: | Larios González, Jaime1 Guerrero Sarabia, T. Iván1 |
Institutions: | 1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, Ciudad de México. México |
Year: | 2019 |
Season: | Ene-Feb |
Volumen: | 59 |
Number: | 1 |
Pages: | 22-35 |
Country: | México |
Language: | Español |
Document type: | Artículo |
Approach: | Aplicado, descriptivo |
Spanish abstract | El campo petrolero costa afuera, objeto del presente estudio, actualmente es uno de los más importantes de México, ya que aporta 298 Mbpd de aceite crudo (15.4% de la producción nacional). Los pozos producen entre 5 y 10 Mbpd de aceite pesado de 13.6 °API, y la mayoría opera con bombeo neumático continuo (BNC); adicionalmente, algunos presentan valores grandes de la relación gas-líquido (102 a 103 m3 /m3 ).Ahora bien, el flujo en los pozos, ductos y separadores tiende a ser inestable debido a la propia naturaleza viscosa del crudo y al incremento en la producción de gas en el sistema. En estas condiciones, frecuentemente se presenta bacheo severo en el sistema de producción, ocasionando diversas problemáticas; por ejemplo: fallas en los equipos de bombeo y compresión, separación ineficiente, activación de los sistemas de paro, y cierre de pozos. En este trabajo se describen las actividades de campo que se llevaron a cabo para optimizar la eficiencia de un separador remoto bifásico mediante la reducción del gas manejado en el sistema, manteniendo o mejorando la estabilidad del flujo en cuatro pozos de BNC. Entre los beneficios obtenidos pueden mencionarse: • Mejoras en la estabilidad del flujo en cuatro pozos de BNC • Operación estable de separadores, bombas y compresores • Incremento del Índice de Aprovechamiento de Gas (IAG) • No hubo afectaciones en la producción diaria de aceite |
English abstract | At present, the offshore field considered in this study is one of the most important oil fields in Mexico, producing 298,000 STBD of heavy crude oil (15.4% of the total daily oil production). The wells produce from 5,000 to 10,000 STBD of oil (13.6 ºAPI), mainly through continuous gas-lift systems, and some of them presents high gas-liquid ratios, GLR (102 to 103 m3 /m3 ). However, the flow in wells and surface facilities tends to be unstable due to the viscous nature of the oil and the increase of gas flow rates in the system. In such conditions, severe slugging occurs, causing pump and compressor failures, inefficient separation, and shut-in of heading wells and facilities. In this work, we describe the operational actions taken to improve the efficiency of a two-phase separator by reducing the gas handled in the system and maintaining or improving flow stability in four gas-lift wells. The benefits were: • Improvement of flow stability in four gas-lift wells • Stable operation of separators, pumps and compressors • Improvement in gas allocation • Daily oil production remains unaffected |
Disciplines: | Ingeniería |
Keyword: | Ingeniería petrolera, Yacimientos marinos, Pozos petroleros, Aceite pesado, Inestabilidad de flujo, Bombeo neumático, Gas-líquido |
Keyword: | Petroleum engineering, Offshore fields, Oil wells, Heavy oil, Flow instability, Pneumatic pumping, Gas-liquid |
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